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        重慶污水處理設備_廢氣處理設備_純凈水設備-山藝環保

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        水熱結晶法處理含氟廢水工藝

        2022/5/23 9:53:52 / 作者:污水處理設備公司廠家 / 來源:山藝環保

         氟化工行業被譽為未來“黃金行業”,傳統氟相關行業主要包括磷肥、玻璃加工、蝕刻、氟化鹽、制冷劑等。而隨著社會經濟的發展,“氟”與新能源行業的聯系也日益加深,尤其是新型含氟鋰離子電池電解質材料六氟磷酸鋰(LiPF6)、四氟硼酸鋰(LiBF4)在動力電池領域的廣泛使用。目前六氟磷酸鋰的生產制備過程中難免產生一定量的含氟、氯廢水,氟含量在10%左右。當前對于含氟廢水常用處理方法包括沉淀法、吸附法和混凝沉降法,其中沉淀法主要應用于工業高濃度含氟廢水,出水氟離子濃度往往難以達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中氟化物(以F計)Ⅰ級排放標準10mg/L。同時由于含氟廢水中往往還含有硅(Si)、砷(As)、磷(P)等,而且通常與氟的結合形式復雜多變,對廢水除氟會產生一些影響,甚至在實驗過程中發現,處理出水在條件改變的情況下還會出現反彈導致氟含量升高的現象,不僅造成除氟效率降低,而且給受納水體帶來了巨大的潛在危害,因此在處理中必須考慮其對除氟過程的影響。面對當前日益嚴格的環保法律法規,廢水未經處理達標必然不允許排放,廢水中氟、氯含量對處理設備存在嚴重腐蝕作用,因此,如何合理處理該廢水成為擺在六氟磷酸鋰生產企業面前的一道難題。

          1、工藝原理及流程

          1.1 工藝原理

          通過石灰沉淀法進行簡單預處理后,由于Ca2+和F-發生反應生成CaF2沉淀,氟化物(以F計)能降至20~30mg/L,然后含氟工業廢水在水熱狀態下,通過添加礦化劑(礦化劑為自主研配藥劑,主要成分為鐵鋁復合試劑配合稀土元素按一定比例組成)后可迅速發生水化反應生成水合物1沉淀,同時以鈣鹽顆粒為內核,包裹反應生成的水合物1,溶液中的硅酸根離子與表層的水合物1反應生成溶解度更小的水化物2,包裹在水合物1表面,過程中通過包覆、離子交換、吸附、絡合等作用進行深度除氟。處理完成,經過濾清液即為處理出水。過程中發生的主要反應如下。

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          通過上述反應先去除廢水中的Si,實現氟硅分離,同時通過包覆、吸附和離子交換作用將氟沉淀出來,進而通過分離沉淀物除氟,出水氟化物(以F計)降至5mg/L以下,滿足水質達標排放。

          1.2 工藝流程

          除氟工藝流程如圖1所示。

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          2、實驗部分

          2.1 原料

          預處理水樣、礦化劑(礦化劑為自主研配藥劑,主要成分為鐵鋁復合試劑配合稀土元素按一定比例組成)。

          2.2 主要設備儀器

          塑料燒杯,電動攪拌器,平底燒瓶,恒溫水浴鍋,電子秤,電子天平,超純水機,循環水式真空泵,氟離子選擇電極,烘箱、水熱反應釜。

          2.3 計算方法

          本項目研究的主要目標是針對含氟廢水的深度除氟,即是以降低廢水的氟含量為主要目的所展開的研究,因此本項目的最主要的考核指標是出水氟化物(以F計)的濃度,除氟效率作為比較各因素對出水氟化物濃度的影響大小,從而判斷研究因素對出水氟化物濃度的影響。

          (1)出水氟化物(以F計)的濃度≤5mg/L。

          (2)除氟效率:

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          式中,C0為廢水進水時的氟化物(以F計)濃度,mg/L;C為廢水出水時的氟化物(以F計)濃度,mg/L。

          3、實驗結果及分析

          反應溫度、時間、礦化劑投加量、pH、反應壓力等對實驗結果具有重要影響,是本實驗的主要研究因素,本文中圍繞反應溫度、反應時間和礦化劑投加量、pH、反應壓力等因素,展開實驗研究分析。

          3.1 溫度對實驗結果的影響

          在水熱反應中,通常反應溫度均在100~1000℃,而在鋁加工業中脫硅過程中最高也可以達到200℃以上。在兩段脫硅中二段通常是常壓下進行的,溫度多在95℃左右。本研究主要控制溫度在75~95℃,分別選擇25、75、85、95℃進行不同溫度條件下的實驗。具體實驗數據如表1。

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          從圖2可以看出,溫度對于反應的除氟效率具有顯著影響,當溫度較低時,除氟效率不高,如溫度為25℃時,除氟效率只有3%。隨著反應溫度的升高,除氟效率也在快速提高,當溫度升至90℃時,除氟效率達到70%。說明溫度對于反應的除氟效率具有顯著的影響,溫度越高反應的除氟效率也越高,因此在綜合考慮除氟效率與節能環保下反應溫度控制在90~95℃為宜。

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          3.2 時間對實驗結果的影響

          反應時間長短對于化學反應而言具有重要影響,處理時間太短反應來不及充分進行,效果不佳;處理時間過長則反應效率較低。為了研究處理時間對于水化反應除氟的影響,時間控制在2~5h,分別設定在2、3、4、5h進行除氟效率的研究,具體結果如表2。

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          從圖3可以看出反應時間對整個反應除氟效率的影響較大,當反應時間較短為2h時,除氟效率較低,僅為40%。可能是反應時間過短,晶核未充分形成,同時對氟離子的吸附也需要一定時間所致。當反應時間延長至高于4h時,除氟效率基本保持不變,維持在73%左右。因此,考慮到除氟效率提升有限,同時結合節能的考慮,反應時間以4h為佳。

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          3.3 礦化劑投加量對實驗結果的影響

          礦化劑在水熱反應中具有重要作用,在水熱過程中使用廣泛,其使用量少,通常能獲得較好的結晶效果。根據之前在水熱處理過程中得到的經驗數據表明,礦化劑的投加量一般低于處理水樣0.1%(按質量計),為獲得具體效果進行了如下實驗,實驗結果如表3。

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          結合實驗結果和分析數據,可以看到礦化劑的投加對于廢水的除氟效率具有很顯著的影響,在不投加礦化劑的情況下出水氟含量幾乎沒有降低,除氟效果微弱,而隨著礦化劑的添加,出水氟含量顯著降低,表明礦化劑確實對廢水的除氟具有重要意義。同時也可以看到當礦化劑的投加量在0.03%~0.05%處理出水氟的去除效率均較高,且出水氟含量較低,整體出水氟含量均低于6mg/L。且隨著投加量的增加除氟效率先提高,后隨著投加量的繼續增加除氟效率略有降低,在投加量為0.04%左右時除氟效率最高,達到80%,此時出水氟含量約為4.17mg/L。綜合礦化劑的投加量與除氟處理效果分析,一般建議礦化劑的投加量為0.04%。礦化劑投加量對反應的影響如圖4所示。

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          3.4 pH對實驗結果的影響

          pH對于化學反應同樣具有重要的影響,在很多文獻中都有報道,在含氟廢水處理中通常要求在堿性環境中進行,本研究主要控制pH為6、8、10、12,主要結果如表4。

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          分析圖5可以看出,pH對除氟效率也會產生一定的影響,當pH在8左右時,除氟效率達到最大,繼續增大pH,除氟效率基本上維持在一個較穩定的狀態,同時不少的文獻也都表明,pH高于12對除氟效率效果幾乎不產生影響。因此,綜合成本考慮pH的最佳狀態應控制在8左右。

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          3.5 反應壓力對實驗結果的影響

          反應壓力對于廢水除硅脫氟的影響,在很多文獻中都有報道,在鋁加工業中通常可以通過加壓來取得更好的效果。為研究反應壓力對處理效果的影響,實驗設計采取了梯度加壓的方法研究壓力對反應效果的影響,壓力0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0MPa,主要結果如表5。

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          分析圖6可以看出,反應壓力對除氟效率會產生明顯影響,當反應壓力從0MPa(常壓)逐漸提高至4MPa時,反應的除氟效率也隨之提高。加壓時除氟效果要明顯高于常壓,特別是當反應壓力提高至3MPa時出水氟化物(以F計)濃度甚至達到了1.02mg/L,不僅滿足污水綜合排放標準(GB8978—1996)中氟化物一級排放標準10mg/L,而且已經達到《生活飲用水衛生標準》(GB5749—2006)對于氟化物(以F計)濃度1mg/L的高級別要求。

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          4、結論與展望

          綜合以上實驗研究,在采用石灰沉淀法進行初步預處理后,經水熱結晶處理最終出水中氟化合(以F計)濃度可穩定控制在5mg/L以下,完全滿足《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中氟化物(以F計)Ⅰ級排放標準10mg/L的要求,為行業的健康發展起到了重要的保障作用。

          為獲得較好的除氟效果,同時滿足污水綜合排放標準,應控制反應條件如下:①反應溫度為90~95℃;②反應時間控制在4h;③礦化劑使用量0.04%;④pH控制在8左右。

          對于廢水的加壓處理,雖然其處理效果很好,然而目前效果仍不穩定需完善,同時處理過程對設備耐壓、蒸汽消耗、系統控制及人員操作等各方面有較嚴格的要求。在下一步的研究中需對本工藝除氟原理進行深度剖析,以及工藝技術及操作流程進一步完善,使其能夠更好地為含氟廢水的處理服務,減少環境污染。


         

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